來源:本站 時間:2020-12-01 10:52:51
在推進精益化管理中,王莊煤礦基層各隊組立足生產實際,深挖內潛,展現出特色各異、精彩紛呈的隊組精益化管理工作方式,奏響了一曲絢麗多姿的精益管理“交響曲”。
技術革新增效益
王莊煤礦安裝預備隊擔負著井下綜采設備的安裝及回撤任務,在綜采設備安裝和前期試產過程中,液壓支架頂梁側護板不能很好封堵并且產生大量的煤塵,一直是生產作業中的老大難問題。
在推進精益化管理過程中,該隊的張連枝師傅提出這一問題,引起礦上領導的高度重視。于是,科隊干部、技術人員把張師傅叫到一起商討技改事宜。經過三天的實地察看、現場研討和技術革新,大家集思廣益終于研制出“綜采工作面支架間懸掛集煤抑塵創新發明裝置”。新裝置可以將綜采工作面相鄰支架間的頂梁側護板間隙封堵,把在采煤移架過程中的漏煤全部收集在集煤抑塵槽中,并及時將漏煤送入前部運輸皮帶機,抑制架間漏煤在降落過程中產生的大量煤塵;同時安裝在架間的拉后溜裝置避免被漏煤埋壓擠壞,保證采煤作業的正常進行。
新裝置經過試運轉后效果明顯。既能夠防塵滅塵,減輕作業人員因吸入過多礦塵對身體的危害,又能避免因視線受阻、煤塵濃度增加而導致操作失誤、煤塵爆炸等各類惡性事故發生。這項技術革新的設計制作成本低,不僅很好地優化了綜采工作面作業環境,而且大大減輕現場作業人員的勞動強度,對井下現場安全生產作業起到了極大的促進作用。特別是通過張連枝師傅的例子,大大激發了全隊職工參與精益管理的積極性,在隊里掀起了“比學趕幫超”的良好氛圍。
修舊利廢再復用
王莊煤礦皮帶一隊是井下原煤運輸的主要隊組,承擔著井下長達1萬4千余米的大大小小 21條皮帶輸送原煤和多達260余臺電氣設備的日常檢修維護任務。戰線長、設備易損老化始終是制約隊組安全生產的“緊箍咒”。
在推行精益化管理過程中,該隊從材料的修舊利廢上狠下功夫,積極尋找突破口。原先的機架如果老化直接就廢棄不用了,現在該隊針對部分皮帶機架老化、托架托輥歪扭變形,進而造成托架無法正常運行的情況,把更換下來的“問題架”統一上井進行修正補強,實現托架的再次復用;原先皮帶使用的串托輥(一串三個托輥)損壞,經常是其中的1個或2個托輥損壞,這樣會直接導致整串托輥無法正常使用,造成不必要的浪費。針對這一情況,該隊將損壞的串托輥集中起來,在井下進行拆卸,將完好的單個托輥及部件組裝成一串完整的托輥,達到修舊復用的目的;此外,各班組還利用廢舊皮帶制作成廢舊材料回收桶,利用廢舊皮子制作擋煤皮,利用從損壞串托輥拆卸下的單個完好托輥來制作普通皮帶的調偏輥,利用皮帶機更換下的舊槽鋼制作擋煤腿架等等,實現廢舊材料的二次利用。
十月份以來,該隊回收重新復用上托架5架,回收復用串托輥20余串,利用廢舊材料加工制作所需短件3套,利用廢舊皮帶制作成規格600mm×600mm的廢舊回收桶28個,利用廢舊槽鋼制作擋煤腿架1套,共節約材料設備費用至少1萬余元。
精益求精降成本
王莊煤礦開拓一隊主要負責井下煤巖巷的掘進、噴漿、修巷、清倉等任務。對開拓隊來說,修巷掘進中噴漿回彈率居高不下、噴漿物料的浪費是開拓隊組生產成本居高不下的主因。
噴漿是加強井下巷道支護的主要方式之一,但在巷道噴頂或兩側噴幫過程中,時不時有噴漿物料掉落下來,影響巷道成型,嚴重時甚至影響人身安全和全隊安全生產。在推行精益化管理中,該隊根據生產實際情況,積極組織技術骨干現場蹲點,從材料、機械、巷道成型、施工工藝、噴漿配比、人工操作等各個方面深入查找影響噴漿回彈率的原因,找準問題、對癥下藥,采取一系列措施降低噴漿回彈率,提高噴料中沙的比重,與水泥攪拌時保證攪拌均勻,作業時先用風水沖凈受噴面,巷道較高時搭設工作臺進行噴漿,嚴格保持噴槍與受噴面的距離,遇到頂板淋水提前引流導水,噴漿過程中使用壓風吹水,增加速凝劑摻量等舉措保證新工藝效果。該隊實施噴漿新工藝一個多月來,不但噴漿質量有了很大提高,保證了巷道成型,而且噴漿回彈率也從30%左右降低到25%左右。現在,同樣使用100立方米的噴漿料,按噴漿厚度100毫米計算,比精益化管理以前能多噴100立方米。
今年10月份,該隊對巷道長度80米、3米×3米的斷面進行噴漿,以前需要噴漿料約333立方米,現在只用了288立方米,節約噴漿料45立方米。按1立方米噴漿物料495元計,當月節約材料費用22275元。
(文 郭雪飛 耿麗娟)
責任編輯:郝佳麗
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